大型滾動主軸承在球磨機上的應(yīng)用
某礦山的生產(chǎn)規(guī)模為日處理礦石5000t,磨礦工段共9臺磨機,其中該礦70%的處理量由多臺MQG2736球磨機完成,所有MQG2736球磨機均采用周邊齒輪傳動方式,由400KW同步電動機直接驅(qū)動,該型號球磨機的主軸承為滑動軸瓦,該部件是球磨機的關(guān)鍵部件,它承受筒體,磨料,礦漿等產(chǎn)生的靜負荷及轉(zhuǎn)動過程中磨料拋落,瀉落產(chǎn)生的動負荷并伴有給料過程中的沖擊負荷,處于低速、重載,連續(xù)運行狀態(tài),軸瓦情況的好壞,直接影響球磨機的運轉(zhuǎn)率,產(chǎn)品成本和能耗,球磨機的滑動軸瓦,直徑大而長度短,采用巴氏合金澆鑄,一直沿用多年,但滑動軸瓦球磨機因其本身結(jié)構(gòu)的限制,在使用過程中也出現(xiàn)了一些問題。
1、存在的問題
(1)滑動軸瓦與軸頸直接接觸,運轉(zhuǎn)時兩者相對滑動,摩擦系數(shù)較大,摩擦阻力矩大,對電機,軸瓦,大小齒輪均產(chǎn)生沖擊,影響其使用壽命,且能耗高。
(2)密封效果差,由于工作環(huán)境惡劣,礦漿易進入,造成軸瓦磨損過快。
(3)滑動軸瓦采用稀油潤滑,用油量大,跑冒滴漏嚴重,惡化操作環(huán)境;因斷油或管路堵塞,造成潤滑不良,軸瓦和軸頸的摩擦變?yōu)楦赡Σ粒瑴囟燃眲∩?,發(fā)生“燒瓦”情況。
(4)一到夏季,因廠房內(nèi)溫度較高,再加上摩擦產(chǎn)生熱量,球磨機軸瓦溫度經(jīng)常達到10℃,需停機降溫12h,嚴重影響磨機的運轉(zhuǎn)率,降低磨機產(chǎn)量。
(5)檢修周期長,備件成本高,一旦發(fā)生“燒瓦”或更換軸瓦和進出料端蓋時,需對軸瓦及軸頸進行刮研,費時費力。
2、改造方案
2.1、方案一
將普通滑動軸瓦改為液體動靜壓軸承,該軸承是在液體動壓軸承和液體靜壓軸承的基礎(chǔ)上研究成功的,主要工作過程:
(1)球磨機啟動和停車時,使用靜壓軸承,供油系統(tǒng)的高壓油泵向油囊提供壓力油,高壓頂起回轉(zhuǎn)部,以使軸瓦與軸頸之間充填較厚的油膜,將軸瓦與軸頸兩個摩擦表面分離。
(2)球磨機啟動后,自動轉(zhuǎn)換成動壓軸承、動壓潤滑,形成動壓油膜。
2.2、方案二
采用特制大型雙列調(diào)心滾柱軸承取代原滑動軸瓦,大大減少摩擦阻力矩,從而降低磨機功率,同時摩擦產(chǎn)生的熱量少,軸承溫升少;滾動軸承與端蓋中空軸的固定方式為熱裝(過盈配合)。可靠性較好;從軸向和徑向強化主軸承密封,兩側(cè)各有1道密封;滾動軸承的潤滑,只需定期添加少量干油即可,可采用人工加油或干油泵加油,省去了繁瑣的稀油潤滑系統(tǒng)。
3、方案比較確定
礦方多方面調(diào)研和組織專家論證,發(fā)現(xiàn):
(1)方案一,這種軸承具有一定的先進性,但因本身結(jié)構(gòu)的限制,仍存在一些不足,體現(xiàn)在:①結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,它沒有定型產(chǎn)品,需專業(yè)機構(gòu)進行設(shè)計,對加工精度要求較高,如表面粗糙度、內(nèi)孔和外圓的圓度及圓柱度、尺寸精度等,如果加工精度不夠或液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障,導(dǎo)致油膜不能形成,變?yōu)槠胀ɑ瑒虞S承,這樣“燒瓦”的事故就不可避免;②存在兩套供油系統(tǒng),工作過程需轉(zhuǎn)換,增加故障產(chǎn)生的機率;③液壓系統(tǒng)較復(fù)雜,液壓站的油泵功率大,故障率高,它必須有兩個復(fù)雜而可靠的獨立液壓系統(tǒng),并要及時維護和監(jiān)測;④對維護工人的技術(shù)素質(zhì)要求相應(yīng)較高;⑤耗油量大,存在斷油、漏油隱患;⑥一次性投資較大。
(2)方案二,總體效果較好,表現(xiàn)在:①由于主軸承部結(jié)構(gòu)簡化及潤滑系統(tǒng)的改變,徹底根除傳統(tǒng)球磨機存在的“燒瓦”隱患;②摩擦阻力矩小,節(jié)能降耗;③滾動主軸承啟動和運行工作過程單一,故障率低,提高設(shè)備運行率,簡化操作維護;④運行成本和改造費用低;⑤我國軸承工業(yè)制造能力滿足配套要求,軸承性能得到保障;⑥改善作業(yè)環(huán)境,實現(xiàn)文明生產(chǎn)。
經(jīng)比較,該礦山?jīng)Q定采用第二種方案。
4、技術(shù)改造具體實施方案
該礦委托我公司進行MQG2736球磨機主軸承改造的設(shè)計和各部件的制造與裝配,具體實施方案如下:
(1)根據(jù)礦方提供圖紙和工藝參數(shù),球磨機主軸承部分改造不改變原磨機(裝配、安裝、地腳)尺寸,不改變工藝參數(shù),不改變土建基礎(chǔ),計算主軸承的靜負荷和動負荷,計算軸承處由于筒體負荷變形產(chǎn)生的偏轉(zhuǎn)角;
(2)確定進出料端蓋中空軸軸頸尺寸,按負荷要求,進行滾動主軸承的設(shè)計;
(3)進行滾動軸承座、軸承蓋和密封結(jié)構(gòu)的設(shè)計及制作;
(4)廠內(nèi)裝配:將按負荷要求設(shè)計制做的大型滾動軸承裝于進出料端蓋中空軸軸頸處,將軸承安裝在軸承座內(nèi),同時安裝密封結(jié)構(gòu);
(5)現(xiàn)場組裝:將與主軸承部連在一起的進出料端蓋與筒體連接,將兩軸承座置于滑動軸瓦磨機底座上,工作2天;
(6)安裝齒輪,調(diào)整嚙合間隙,固定軸承座地腳螺栓,工作1天。
(7)安裝干油潤滑泵和管線,進行磨機試運行。
5、改造效果
該礦4臺MQG2736球磨機的主軸承均已改造,經(jīng)多年運行,均達到了預(yù)期目標,改造是成功的,具有以下優(yōu)點:
(1)改動量小,投資省,安裝方便;
(2)啟動性能好,啟動時間短,啟動電流減小20%,降低啟動時的沖擊,延長了軸承,齒輪及電機的使用壽命;
(3)功耗降低,每臺球磨機綜合節(jié)電10%左右;
(4)設(shè)備運行平穩(wěn),故障率低,徹底消除球磨機“燒瓦”的困擾,提高設(shè)備運行率5%~15%,年增加效益10~15萬元/臺;
(5)降低操作勞動強度,維護簡單方便,年可節(jié)約維護費2萬元/臺,滾動主軸承潤滑采用潤滑脂,取消稀油潤滑站,并防止因漏油,斷油引發(fā)的設(shè)備事故,年節(jié)約潤滑成本3萬元/臺。
(6)滾動主軸承密封安全可靠,內(nèi)部的潤滑脂不泄漏,沒有發(fā)現(xiàn)礦漿等異物進入主軸承,年潤滑脂耗量僅300kg/臺;
(7)經(jīng)檢測,滾動主軸承磨損量均在設(shè)計許可范圍內(nèi),主軸承正常使用壽命可以達到10a;
(8)滾動主軸承運行過程中產(chǎn)生的熱量少,溫升低,即便在炎熱的夏季也不需用水冷卻,可年節(jié)約成本0.8萬元/臺;
(9)徹底解決了跑冒滴漏現(xiàn)象,工作環(huán)境得到改善。
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