球磨機(jī)襯板類型的改造
MQG3.2m×3.1m球磨機(jī)的筒體襯板都是長條形的,這種襯板造型簡單,不帶螺栓孔。但是襯板規(guī)格相對較少,有6種。襯板數(shù)量有筒體襯板131塊,端襯板16塊,大小格子板16塊。其安裝方式是每路由兩種長度的三個襯板組成,按襯板一長一短標(biāo)配,依次沿筒體周長排列成階梯形狀。每路兩塊狀襯板中間是鍥形壓條,其借助于螺栓固定于筒體中。更換一套襯板往往需要3d左右時間,而且這種襯板在使用過程中,襯板厚度相對來說偏小130mm,磨去60mm后,壓條螺栓磨損,條形襯板就容易掉下來,既磨損筒體,又易造成礦漿泄漏,給安全文明生產(chǎn)帶來了不利的影響。
采用波浪形溝槽襯板。由于磨礦負(fù)荷較大,條形襯板相對較薄,周期短,這種襯板通過螺栓直接固定在筒體上,而且這種形狀的襯板有能力把磨礦介質(zhì)提升到較高的高度,從而增強(qiáng)介質(zhì)的沖擊能力,提高球磨機(jī)的生產(chǎn)能力,這套波浪形襯板規(guī)格只有5種,數(shù)量也只有131塊。且相鄰兩塊襯板的一邊設(shè)計成斜邊,有效地減少了礦漿環(huán)流對球磨機(jī)筒體的腐蝕。原襯板平均厚度為130mm,考慮到設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)周期將襯板厚度加大至150mm,由于襯板數(shù)量少,仍然拆裝方便,因此現(xiàn)在安裝一套波浪形襯板只需2d左右。和原來相比節(jié)省了10%的檢修時間,同時大大降低了工人的勞動強(qiáng)度,提高球磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率。
磨機(jī)原采用的格子板是襯板孔剖面為錐形孔,格子板厚為110mm,孔徑為18/24mm,在使用中發(fā)現(xiàn)格子板存在排礦不暢的缺陷,錐形孔的排布不利于聚焦在排礦端附近的難磨粒子(頑石)及時排出,使得磨機(jī)排料粒度很細(xì),返砂粒度也較細(xì),在處理量超過120噸以上時很容易“脹肚”,通過計算,原格子板的開孔率僅為8.78%。為此,我們與生產(chǎn)廠家及時聯(lián)系論證,同時組織車間專業(yè)人員到上海東蒙、山東中鋁集團(tuán)考察,最后將出料格子板孔的排列方式進(jìn)行了優(yōu)化,將格子板孔徑由原18/24擴(kuò)大到20/26,開孔率提高5.12%,但采用這種措施指標(biāo)優(yōu)化的情況下處理礦量平均能達(dá)到125噸,提高了2.45%。磨礦產(chǎn)品粒度-74μm仍然占44~48%。現(xiàn)在的球磨機(jī)大格子板(8塊),小格子板(8塊),通過對3.2m×3.1m格子型球磨機(jī)相比,我們發(fā)現(xiàn)使用改進(jìn)后的襯板及增加開孔率后的球磨機(jī)臺效提高了2.01t/h,鋼球單耗下降了0.01kg/t,同時單位襯板費(fèi)用下降了0.086元/t。