φ3.6m×6.0m球磨機(jī)的調(diào)整
中鋼集團(tuán)山東礦業(yè)有限公司選礦車間有型號(hào)不同的球磨機(jī)4臺(tái),用于鐵礦石的濕磨作業(yè),于2008年下半年開始使用。自2010年9月份開始,2號(hào)φ3.6m×6.0m溢流型球磨機(jī)齒輪傳動(dòng)部和電動(dòng)機(jī)內(nèi)側(cè)瓦座先后出現(xiàn)振動(dòng)和擺動(dòng),齒輪出現(xiàn)點(diǎn)蝕現(xiàn)象,且情況逐漸惡化。為排除故障,實(shí)現(xiàn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),該公司選后進(jìn)行了3次針以地性的調(diào)整工作。
1、故障表現(xiàn)
該溢流型球磨機(jī)的傳動(dòng)部分為TDMK型低速同步電動(dòng)機(jī),通過空氣離合器與大小齒輪傳動(dòng)部聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)空載啟動(dòng)單級(jí)減速傳動(dòng),通過大小齒輪傳動(dòng)部的聯(lián)接驅(qū)動(dòng)回轉(zhuǎn)部的轉(zhuǎn)動(dòng)。小齒輪傳動(dòng)部的軸承采用雙列向心球面軸承。大小齒輪的傳動(dòng)采用斜齒傳動(dòng),它的顯著特點(diǎn)是傳動(dòng)平穩(wěn)、承載能力高、噪聲小、壽命長(zhǎng)。齒輪罩上設(shè)有徑向密宮式密封。大小齒輪的潤(rùn)滑采用全自動(dòng)噴霧潤(rùn)滑。
該磨機(jī)故障主要出現(xiàn)在球磨機(jī)齒輪嚙合處和同步電動(dòng)機(jī)軸瓦座上。磨機(jī)空載時(shí)電動(dòng)機(jī)軸瓦無擺動(dòng)現(xiàn)象,負(fù)載后出現(xiàn)振動(dòng)和擺動(dòng)現(xiàn)象。從兩個(gè)傳動(dòng)環(huán)節(jié)入手,檢查同步電動(dòng)機(jī)軸瓦、空氣離合器的同軸度以及齒輪的嚙合情況。
2、調(diào)整方案
2.1、初次調(diào)整
(1)檢測(cè)軸瓦未發(fā)現(xiàn)異常磨損情況。
(2)檢測(cè)離合器兩個(gè)輪轂的同軸度,用百分表測(cè)量其端面偏差和徑向偏差,最大徑向偏差為0.2mm,最大端面偏差為0.3mm。
(3)檢查大齒圈兩半對(duì)開齒輪對(duì)接處,用塞尺檢查間隙小于0.1mm。
(4)對(duì)大齒圈進(jìn)行測(cè)量。利用百分表在大齒圈外圓表面和端面上,測(cè)量端面跳動(dòng)和徑向跳動(dòng)。徑向跳動(dòng)偏差值符合安裝標(biāo)準(zhǔn)要求,不得大于0.10~0.15mm,最大不應(yīng)大于0.6mm。端面跳動(dòng)偏差也基本符合安裝標(biāo)準(zhǔn),徑向跳動(dòng)每米不得大于0.13~0.18mm,最大不應(yīng)大于0.6mm。校正完畢后,對(duì)個(gè)別超均值偏差的地方調(diào)節(jié)齒圈與端蓋之間的頂絲,達(dá)到安裝要求。
(5)采用壓鉛法測(cè)量大小齒輪的嚙合情況。齒輪的頂隙和側(cè)隙過大或過小都會(huì)引起傳動(dòng)部的振動(dòng)、咬齒或掰齒現(xiàn)象。經(jīng)測(cè)量,齒輪的嚙合頂隙大于9mm,個(gè)別地方超過了10mm,大大超過了安裝要求;齒輪的側(cè)隙大于1.8mm,超過了安裝要求的1.2~1.5mm。用涂色法檢查大小齒輪面接觸情況(在小齒輪上涂色)。實(shí)測(cè)均小于設(shè)計(jì)規(guī)定:接觸面在齒寬方向不應(yīng)小于50%,在齒高方向不應(yīng)小于40%,接觸面應(yīng)在輪齒的中間部位。同樣齒輪上的點(diǎn)蝕也驗(yàn)證了齒輪的嚙合狀況很差,確定小齒輪軸心線對(duì)磨機(jī)軸心線的平行度不符合設(shè)計(jì)安裝要求(偏差不大于0.05/300),需要調(diào)整。
初次調(diào)整時(shí),調(diào)整小齒輪軸心線去迎合磨機(jī)軸心線,其單體分離部件較多(電動(dòng)機(jī)、小齒輪軸和微動(dòng)傳動(dòng)裝置),需要調(diào)整處較多,且受安裝條件的約束,為達(dá)到小齒輪軸心線對(duì)磨機(jī)軸心線的平行度要求,拆除電動(dòng)機(jī)軸瓦座的定位錐度銷,將電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子和定子移動(dòng)調(diào)整,改為用安裝了8個(gè)頂絲裝置進(jìn)行定位。運(yùn)行兩年的運(yùn)轉(zhuǎn)齒輪嚙合部位形成了磨合痕跡,分幾次調(diào)整到位。
調(diào)整結(jié)果:齒輪的嚙合頂隙在8.5mm左右,齒寬方向上兩側(cè)還相差1mm左右,齒輪的側(cè)隙在1.6mm左右,齒寬方向上兩側(cè)仍有大約0.15mm的偏差,接觸面雖有明顯增加但仍未達(dá)到要求。安裝完后運(yùn)轉(zhuǎn)中齒輪傳動(dòng)部的振動(dòng)消除了,但是電動(dòng)機(jī)軸瓦仍有輕微擺動(dòng)。
2.2、二次調(diào)整
在第一次調(diào)整完成運(yùn)行2個(gè)月后,抽生產(chǎn)間歇對(duì)球磨機(jī)進(jìn)行了第二次調(diào)整。針對(duì)第一次調(diào)整小齒輪軸心線、需多處配合面找正的困難及電動(dòng)機(jī)底座定位銷拆除后引起的電動(dòng)機(jī)定位案例問題,將電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子和定子重新復(fù)位,將小齒輪軸、電動(dòng)機(jī)和微動(dòng)傳動(dòng)裝置進(jìn)行同軸度調(diào)整,然后調(diào)整磨機(jī)軸心線去迎合小齒輪軸心線。用傳動(dòng)齒輪的頂隙和側(cè)隙的測(cè)量值為依據(jù),以球磨機(jī)的出料端為支點(diǎn),用2臺(tái)100t的液壓千斤頂移動(dòng)球磨機(jī)的進(jìn)料部軸瓦座,齒圈處移動(dòng)比例是入料端的約1/10,最終齒圈處移動(dòng)20mm后,對(duì)頂隙和側(cè)隙重新測(cè)量。調(diào)整結(jié)果:齒輪的嚙合頂隙在7.8mm左右,齒寬方向上兩側(cè)還相差0.7mm左右,齒輪的側(cè)隙在1.45mm左右,齒寬方向上兩側(cè)仍有大約0.1mm的偏差,但是電動(dòng)機(jī)內(nèi)側(cè)軸瓦座仍然存在輕微擺動(dòng)情況。
2.3、三次調(diào)整
2011年,為排除所有故障,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),利用“五一”放假期間對(duì)球磨機(jī)進(jìn)行了第三次調(diào)整,檢查電動(dòng)機(jī)內(nèi)側(cè)軸瓦時(shí)發(fā)現(xiàn)有硯瓦現(xiàn)象,逐重新鍍合金加工,對(duì)軸瓦做了處理。此外,繼續(xù)沿用上次調(diào)整步驟,進(jìn)料端向小齒輪軸心線方向移動(dòng)約10mm。調(diào)整結(jié)果:齒寬方向上兩次頂隙平均分別為7.45mm和7.675mm,相差0.225mm;側(cè)隙為1.4mm,齒面接觸面積45%,各項(xiàng)指標(biāo)都在設(shè)計(jì)安裝要求范圍之內(nèi)。這次調(diào)整之后,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況基本正常。
3、結(jié)語
球磨機(jī)是選礦廠的大型關(guān)鍵設(shè)備,對(duì)調(diào)整工作要求較高,尤其是各連接、配合處的精度要求較高。很多時(shí)候出現(xiàn)的問題都是一些綜合性的故障表現(xiàn),所以的分析處理較為復(fù)雜,一次故障可能要分幾次才能處理妥善,這就要求設(shè)備管理人員不僅要細(xì)心,還要有毅力。
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