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水泥球磨機產(chǎn)量降低的原因分析
發(fā)布時間:2022-06-14 17:52
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水泥球磨機產(chǎn)量降低的原因分析

今天我們恒昌礦機給大家講解下水泥球磨機產(chǎn)量降低的原因分析及應對措施,本廠水泥粉磨系統(tǒng)由TRP160-140輥壓機+V型選粉機+φ4.2m×13m球磨機+TESU-310雙分離式高效選粉機組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),2011年2月投產(chǎn)以來,運行狀況一直較穩(wěn)定。摻加助磨劑后,生產(chǎn)P.O42.5水泥臺時產(chǎn)量215t/h左右,出磨水泥溫度<118℃,水泥性能良好。

1、出現(xiàn)問題

2013年4月9日0:00時開始出現(xiàn)異常情況,臺時產(chǎn)量大幅下降至185t/h左右,輥壓機輥縫最大偏差14mm(前端30mm后端16mm),而且持續(xù)一端縫隙偏大,無法正常運行。由于物料不能順利進入球磨機,磨內(nèi)物料較少,研磨體摩擦產(chǎn)生大量熱量使出磨水泥溫度達140℃左右,造成石膏脫水,水泥出現(xiàn)假凝現(xiàn)象,嚴重影響了水泥的使用性能。

2、問題分析及改造措施

2.1、經(jīng)測量,入磨熟料溫度達到160℃左右,我們懷疑可能是入磨熟料溫度過高所致,于是篦冷機內(nèi)和入磨皮帶上同時對熟料噴水降溫,出磨水泥溫度達到133℃左右,略有下降。但輥壓機運行狀況及磨機產(chǎn)量沒有明顯好轉(zhuǎn)。隨后,又采取了各種調(diào)整措施:①在V型選粉機進風管道加開冷風閥門,以降低進風溫度;②調(diào)節(jié)高效選粉機二次風閥門開度,改變進風量;③在輥壓機上部的穩(wěn)流倉進料口加焊鏈條,避免物料分級離析;④修正輥壓機操作程序等。

還是沒有明顯效果,系統(tǒng)運行狀況時好時壞。輥壓機振動大,輥縫偏差大,冒灰嚴重,破碎能力下降。物料無法在整個系統(tǒng)內(nèi)順暢通過,由于高溫,經(jīng)常使球磨機及高效選粉機等設備跳停。

7月28日設備檢修期間,對輥壓機進行檢查,定輥嚴重偏磨,凹坑深達40mm。

2.2、物料顆粒離析問題

經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),水泥配料組分沒有變化,混合材使用石灰石和礦渣的供貨地點沒有變化,唯一變化的是:3月28日窯系統(tǒng)檢修完畢開窯后,系統(tǒng)負壓參數(shù)變化較大,煅燒能力差,孰料結(jié)粒不均齊,欠燒現(xiàn)象較嚴重,粉狀料較多,28d抗壓強度比以前平均下降3MPa左右,但經(jīng)反復檢查調(diào)整尚未查明原因。由此判斷可能是孰料礦物結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,顆粒大小不均勻,粉狀料較多,容易造成物料離析,影響輥壓機的正常運行。所以應解決物料顆粒離析的問題。具體措施:

1)來自水泥配料站物料進穩(wěn)流倉時,加設一個(1000×800)mm的下料溜子,下料角50°,來料與V型選粉機來料混合,落料點在中部,使物料充分混合均勻。

2)穩(wěn)流倉上部方形倉體尺寸為(3500×2000×2500)mm,在穩(wěn)流倉下部中間部位加設一塊(1300×1000×10)mm的鋼板,鋼板距離下錐體上平面400mm,起到打散作用,并使物料從周邊均勻下料,穩(wěn)流倉具體改造方案見圖1。

3、改造效果

改造后效果很明顯,生產(chǎn)P.042.5水泥時產(chǎn)量215t/h左右,出磨水泥溫度<115℃。粉磨系統(tǒng)運行兩個多月來很平穩(wěn)。系統(tǒng)具有運行參數(shù)見表1。

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