充氣式浮選機在紅透山選礦廠的應用
1、前言
礦產(chǎn)資源是不可再生資源,隨著人們對其不斷開采,可利用的資源越來越少。為了最大限度的有效開發(fā)利用資源,其中一個重要的任務就是要不斷挖掘企業(yè)的技術潛力,努力提高選礦技術指標,提高礦產(chǎn)資源的利用率,同時也為企業(yè)多創(chuàng)效益。近幾年紅透山選礦廠圍繞如何提高三種金屬回收率的問題,進行了一系列的研究和考查,于2004-2006年在銅鋅硫浮選工藝中采用了高效充氣式浮選機,延長浮選時間,獲得了具大成功。通過2a多的運行,銅、鋅、硫三種礦物的回收率分別有所提高,為公司創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益。
2、選廠生產(chǎn)概況
紅透山銅礦采選生產(chǎn)系統(tǒng)于1960年投產(chǎn),當時設計的生產(chǎn)能力為600t/d。1962年生產(chǎn)能力增加到1200t/d,當時選礦廠磨礦流程為一段磨礦。1980年以來,坑口進入深部開采,有用礦物嵌布粒度變細,選礦技術指標下降,磨礦流程由一段磨礦發(fā)展到階段磨礦和銅硫分離中礦再磨,這一段時間實際生產(chǎn)能力為1500t/d。為提高伴生金銀回收率,1991年選礦工藝流程從階段礦銅硫部分混合浮選改為兩段磨礦優(yōu)先浮選,由于該流程對磨礦細度要求較高,生產(chǎn)受到制約,生產(chǎn)能力僅為1200t/d,生產(chǎn)工藝條件達不到設計要求。1995年,礦里銅冶煉廠投入生產(chǎn),為了平衡采選冶生產(chǎn)能力,以發(fā)揮規(guī)模效益,適應市場經(jīng)濟發(fā)展要求,幾年來,選礦廠處理礦量逐年上升,目前已增加到1800t/d。隨著處理量的增加,造成銅鋅硫及伴生金銀等技術指標下降。選礦廠從2000-2005年處理礦量一直在60萬t左右,隨著處理礦量的大幅度提高,浮選時間相應在減少,浮選時間減少,說明設備能力不足,因此應增加浮選設備的容積提高設備生產(chǎn)能力,來滿足生產(chǎn)工藝要求。
選廠浮選工藝設備原來采用的是機械式浮選機,此種浮選機由于使用年限較長,選別效率下降,槽體死區(qū)多易造成礦砂沉槽,加之設備陳舊老化,易損件增多,設備故障高,已無法滿足生產(chǎn)的要求,設備條件不統(tǒng)一,在進行設備維修及維護上帶來很多不方便。所以通過對北京礦冶研究院設計的XCF-KYF浮選機的考察與研究,決定在2004-2006年先后對銅鋅硫浮選工藝進行設備換型改造。
2.1、浮選生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀
紅選廠浮選作業(yè)的生產(chǎn)設備是1991年7月投入運行的,1995年改造調(diào)整后,實際生產(chǎn)能力為1500t/d,銅浮選設備作業(yè)容積180m3,鋅浮設備選作業(yè)容積140m3,硫浮選設備作業(yè)容積170m3,此后,為了發(fā)揮規(guī)模效益,以適應市場經(jīng)濟的發(fā)展,紅選廠的處理礦量逐年增加,由優(yōu)先浮選改造之初的43萬t/a擴大到目前64萬t/a,產(chǎn)量增加了48%。處理礦量的增加造成原有的設備配置與生產(chǎn)作業(yè)量不匹配,進而導致選礦工藝條件達不到要求,隨著處理礦量的提高,造成浮選設備能力不足,銅鋅硫浮選時間減少,金屬礦物不能有效的選出而損失到尾礦中,最終影響選礦生產(chǎn)指標,因此決定進行延長浮選時間技術改造。銅尾礦鏡下鑒定結(jié)果見表1,鋅尾鏡下鑒定結(jié)果見表2。
從表1、表2看出:銅鋅在尾礦中連生體狀態(tài)損失占了一定的比例,說明磨礦細度不夠,造成金屬損失較大;銅鋅在尾礦中單體損失多,說明浮選時間不足導致一部分已單體解離礦物沒得到有效回收。
目前總尾礦損失硫在5%左右,而90%以上的硫又呈單體存在。試驗研究發(fā)現(xiàn),增加浮選時間,總尾礦含硫可以控制在3%左右,硫總回收率可提高2.07個百分點??紤]到選廠生產(chǎn)實際,增加再磨需要擴大廠房,投入較大,所以通過研究認為相應增加浮選時間能夠提高有價元素的回收率,使有價元素得以有效回收。
2.2、改造內(nèi)容
考慮到目前浮選機槽體已腐爛嚴重,已到大修周期,結(jié)合本次改造,將現(xiàn)有銅作業(yè)18臺粗掃選浮選機,鋅浮選23臺浮選機全部拆除,新安裝12臺10m3,13臺8m3充氣式浮選機,比改造前增加2臺,粗掃選形成每個系列4:2:2配置,硫浮選粗掃選17臺全部拆除,新安裝12臺10m3,6臺8m3充氣式浮選機,比改造前增加1臺,形成每個系列3:4:2配置方案。從場地情況看,現(xiàn)有的每列浮選機改造后總排列長度需要延長,原浮選機基礎可全部利用,場內(nèi)配電柜更新并移至老配電室房內(nèi),預防控制柜因水淋及粉塵氧化等腐蝕。改造工程所涉及的封建部分均可在平時正常生產(chǎn)條件下進行,不占用生產(chǎn)作業(yè)時間,利用大檢修時間進行設備安裝。
3、充氣浮選機的使用及效果
3.1、使用情況
使用該浮選機后,具有以下優(yōu)點:①充氣浮選機空氣分散好,礦漿液面穩(wěn)定,能形成較厚的泡沫層;②結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,與JJF浮選機相比,省去假底,倒流環(huán),分散罩等易損部件;③不用調(diào)整水輪蓋板間隙,安裝簡便,同時克服了因磨損造成蓋板間隙過大,影響浮選機性能等問題;④通過實地考察,有利于提高技術指標。
改造工程總投資528萬元,其中設備365萬元;備件32萬元;電氣65.6萬元;材料61.4萬元;土建4萬元。
3.2、效果
(1)技術指標。改造完成后,從根本上改善了浮選時間產(chǎn)工藝條件,因該浮選機效率較高無死區(qū),在原有基礎上增加浮選容積28m3,延長浮選時間9.93min,銅鋅硫三種元素回收率當年分別提高1.21,2.03和1.74個百分點。
(2)經(jīng)濟效益。處理礦量按60萬t計算,銅原礦品位為1.52%,鋅原礦品位2.38%,硫原礦品位20.195%,產(chǎn)品按現(xiàn)行價格計算,產(chǎn)出效益達到1252.64萬元。
銅增效662.1萬元/a;鋅增效579.7萬元/a;硫增效10.84萬元/a。
改造后經(jīng)營費用主要為電費。改造后浮選作業(yè)增加電機容量114.5kW;消耗電費33.77萬元/a;總效益1218.87萬元/a;投資回收期約為6個月。
4、結(jié)語
紅透山礦業(yè)公司選礦廠在2004-2005年對銅鋅硫浮選進行工藝技術改造,設備采用充氣式浮選機替代機械式浮選機,增大充氣式浮選機容量及臺數(shù),從而延長浮選時間。
技術改造后,生產(chǎn)運行平穩(wěn),并且克服了原機械攪拌浮選機因沉槽和死區(qū)導致浮選效率低的問題;新浮選機定子、轉(zhuǎn)子使用尼龍材料,抗磨性強,延長了使用壽命;空氣分散好,礦漿液面穩(wěn)定,能形成穩(wěn)定而較厚的泡沫層,穩(wěn)定精礦質(zhì)量;與以前浮選機相比,省去了假底、導流管、調(diào)節(jié)環(huán)、分散罩、豎筒等易損件,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,設備固障少,浮選效率高;銅鋅硫三種元素回收率當年分別提高1.21、2.03和1.74個百分點,年經(jīng)濟效益增加了1200多萬元。
紅透山礦業(yè)公司選礦廠浮選設備采用充氣式浮選機替代機械式浮選機,生產(chǎn)運行平穩(wěn),技術指標有一定幅度提高,創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益和社會效益,對同類礦山企業(yè)有一定的借鑒意義。