浮選機刮泡機構(gòu)的改造
鶴礦集團選煤總廠浮選系統(tǒng)主要設(shè)備由2臺16m3噴射式浮選機、預(yù)處理器和6臺循環(huán)泵組成,自2006年末運行以來發(fā)生的主要故障是浮選機刮泡機構(gòu)的刮板軸折斷,平均每周折斷2根刮板軸,造成刮泡不及時,尾礦跑煤,精礦流失,經(jīng)濟效益損失嚴(yán)重。
1、刮泡機構(gòu)結(jié)構(gòu)及工作過程
刮泡機構(gòu)由刮板、刮板軸、軸承座、擺線針輪減速機、聯(lián)軸器等組成(見圖1)。其中刮板軸為一根中空的普通鋼管,將該鋼管兩端分別與軸頭焊接在一起,再用鏈輪互相連接起來。浮選機共有5個格室,每一個格室有2根軸,即每臺浮選機共有10根軸,每根軸上連接4塊刮板。浮選機刮泡機構(gòu)的工作過程是電機通過帶動減速機而使鏈輪轉(zhuǎn)動,再通過鏈條聯(lián)軸器帶動軸和刮板一起轉(zhuǎn)動,將浮選出來的精煤泡沫刮到精礦槽中,完成刮泡工作。
2、存在的問題
1)浮選機刮板為聚乙烯塑料板,規(guī)格為2500mm×200mm,板厚12mm,一條刮板軸連接四塊這樣的刮板,再加上鐵卡子的重量,每根軸要承受近30kg的重量。
2)刮板軸為中空鋼管,外徑38mm,內(nèi)徑32mm,管壁厚3mm,每根軸長近3m,由于管細(xì)、管壁薄,承受力大,而出現(xiàn)“塌腰”現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動時極易折斷。
3)刮板軸在承受重量的同時,還要不斷將浮選機生產(chǎn)出來的泡沫刮到泡沫倉中。在運行中,經(jīng)常出現(xiàn)不同心現(xiàn)象,產(chǎn)生扭力,使刮板折斷。
4)刮板、卡子、軸之間靠螺絲連接,一旦螺絲松動,刮板下躥,與浮選機槽體刮碰,導(dǎo)致軸和刮板折斷。當(dāng)軸和刮板折斷后,要將浮選機停下,卸下鏈輪,從軸頭處取下斷軸,換上新軸,再將刮板和卡子上好,整個過程4人需2.5小時。更糟糕的是,如果槽體將刮板刮斷,斷掉的刮板碎塊下沉到浮選機槽體底部,由于泵的吸力和煤漿的流動,這些碎塊就會卡在浮選循環(huán)泵的入料口,導(dǎo)致泵不上料,這時需將浮選機的煤漿放掉,將槽體沖刷干凈后將刮板碎塊取出。如果碎塊進(jìn)入泵體卡在葉輪中,則需要拆泵,拆泵最快需l天時間,不但維修工作量大,而且嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
綜上所述,必須對浮選機的刮泡機構(gòu)進(jìn)行改造,否則生產(chǎn)無法正常進(jìn)行。
3、刮板軸的改造
1)軸的改造。由于1.25寸鋼管管壁薄,我們決定用1.25寸厚壁鋼管取代普通鋼管,該項工作在2007年9月末完成,雖然情況有些好轉(zhuǎn),但仍有斷軸現(xiàn)象發(fā)生,平均每周折一根。經(jīng)過實踐,于2007年12月,我們又將1.25寸厚壁鋼管改為1.5寸厚壁鋼管,外徑50mm,內(nèi)徑36mm,管壁7mm,效果較好,至今折軸現(xiàn)象極少發(fā)生。
2)軸頭改造。因為軸的改造,與之相配套的軸頭必須重新制作。新制作的軸頭如圖2所示。
3)刮板的改造。由于厚12mm塑料板較重,軸易出現(xiàn)“塌腰”現(xiàn)象,因此我們考慮在既保證正常刮泡又減輕重量的情況下,將塑料板的厚度從12mm減至8mm,刮板重量減輕了1/3。
4)卡子的改造。卡子是用厚8mm鋼板做成,中間圓弧部分要用氣錘打造,考慮到螺絲易松動和制作卡子的困難,于是我們將卡子中間圓弧去掉,直接將卡子兩翼焊在軸上,一根軸上安裝4組刮板,由于末室泡沫少,刮板僅用2組,卡子數(shù)量也隨之減少一半。
4、改造前后效果及經(jīng)濟效益對比
1)由于卡子直接焊在軸上,不存在螺絲松動現(xiàn)象,細(xì)軸換成厚壁新軸,不存在“塌腰”“刮幫”現(xiàn)象,軸運行良好,減少了維修時間和精力,提高了工作效率。
2)效益分析:
①改造前每周折斷兩根軸,處理共需5小時,軸折斷后,必須將刮泡機構(gòu)停下處理,改造后沒有出現(xiàn)折軸現(xiàn)象,延長了浮選開機時間,每年可創(chuàng)效益20萬元。
②改造前,即使軸斷了不停車,只將鏈輪摘下,使斷軸前面的軸繼續(xù)工作,也會影響到浮選效果,由于泡沫形成后不能及時刮出致使泡沫積壓,后竄,進(jìn)入尾礦,造成“跑煤”。改造后,這種情況不再發(fā)生,并且浮選效果較好,減少了“跑煤”現(xiàn)象,每年多回收精煤價值10萬元。
③將塑料板的厚度從12mm減至8mm,年節(jié)省材料費用4.2萬元。
④軸頭由原長500mm縮短為250mm,不但節(jié)省配件加工時間,每年還可節(jié)約φ60mm圓鋼50m。
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