φ2.4m螺旋分級(jí)機(jī)的傳動(dòng)部件改造
在百花嶺選礦廠磨浮車(chē)間,與格子型球磨機(jī)配套的分級(jí)設(shè)備為φ2.4m螺旋分級(jí)機(jī),共9套18臺(tái),對(duì)球磨機(jī)研磨后的礦砂進(jìn)行分級(jí)處理。
1、存在的問(wèn)題
受當(dāng)時(shí)減速器技術(shù)水平的限制,螺旋分級(jí)機(jī)傳動(dòng)部設(shè)計(jì)過(guò)于復(fù)雜,分為3級(jí)減速:第1級(jí)為減速器,第2級(jí)為大小直齒輪,第3級(jí)為大小傘齒輪。螺旋分級(jí)機(jī)的傳動(dòng)部為雙聯(lián)單驅(qū)動(dòng),即1臺(tái)電動(dòng)機(jī)和1臺(tái)減速器帶動(dòng)兩聯(lián)螺旋分級(jí)機(jī)(見(jiàn)圖1),傳動(dòng)部安裝找正復(fù)雜,偏差較大,難以達(dá)到圖紙要求。此外,在運(yùn)行過(guò)程中兩聯(lián)分級(jí)機(jī)互相影響,橫軸銅瓦磨損后,小傘齒輪的水平軸線發(fā)生傾斜,直接影響大小傘齒輪的嚙合,增加了額外負(fù)載,導(dǎo)致減速器振動(dòng)加大。同時(shí),內(nèi)側(cè)聯(lián)分級(jí)機(jī)的負(fù)荷大,造成兩聯(lián)分級(jí)機(jī)的大錐齒輪磨損情況不一致,與減速器帶動(dòng)的齒輪相互嚙合時(shí)振動(dòng)大,故障多。
2、改造原則
(1)在不改變大型備件(螺旋大軸)的結(jié)構(gòu)條件下,選擇新的傳動(dòng)方式與其配合傳動(dòng)。
(2)不破壞原有減速器和電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)空間和分級(jí)機(jī)上部原有鋼結(jié)構(gòu)支架,選擇新的安裝位置。
(3)對(duì)其中一臺(tái)改造試驗(yàn),基礎(chǔ)暫時(shí)先作鋼結(jié)構(gòu)支架,觀察現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行狀況后再定是否需要水泥基礎(chǔ)。
3、改造方案研究
根據(jù)計(jì)算,提出了2個(gè)改造方案,方案對(duì)比如下。
(1)方案1:將大傘齒輪去掉,選擇一個(gè)傳動(dòng)比i=373.44,扭矩N≥44808N.m的減速器與主軸直連。優(yōu)點(diǎn)是傳動(dòng)最簡(jiǎn)單,節(jié)省空間,易實(shí)現(xiàn)。缺點(diǎn)是需要改大軸的上部結(jié)構(gòu)與減速器輸出端相連。由于大軸長(zhǎng)(>15m),需要外委加工,風(fēng)險(xiǎn)大。
(2)方案2:保留大傘齒輪,選擇一個(gè)傳動(dòng)比i=93.36,扭矩N≥11202N.m的減速器。優(yōu)點(diǎn)是去掉了大小直齒輪的傳動(dòng),節(jié)省空間。大軸及大齒輪不做任何改動(dòng),風(fēng)險(xiǎn)小,易實(shí)現(xiàn)。缺點(diǎn)是傳動(dòng)方式上沒(méi)有方案1簡(jiǎn)單。
由于分級(jí)機(jī)無(wú)備用設(shè)備,出現(xiàn)意外時(shí),直接影響生產(chǎn)。方案1改變主軸結(jié)構(gòu),困難與風(fēng)險(xiǎn)均較大,因此選擇方案2,風(fēng)險(xiǎn)小,易實(shí)現(xiàn),同時(shí)也能解決現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題。
4、方案實(shí)施
(1)減速器的選型:減速器的種類很多,從目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用看,SEW系列電動(dòng)機(jī)-減速器一體機(jī)具有體積小、傳遞轉(zhuǎn)矩大的特點(diǎn),傳動(dòng)比分級(jí)細(xì),可滿足多種工況,性能優(yōu)越。使用系數(shù)主要為開(kāi)停車(chē)的頻繁程度、每天運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、載荷的變化程度系數(shù)與減速器工作溫度系數(shù)乘積。盡管分級(jí)機(jī)啟動(dòng)次數(shù)少,但每天24h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),返砂量變化較大,減速器為自然冷卻,無(wú)水冷和風(fēng)冷裝置,為了穩(wěn)妥起見(jiàn),綜合考慮,經(jīng)綜合比較,選用SEW系列K157減速器。該減速器傳動(dòng)比i=92.42,許用轉(zhuǎn)矩為18000N.m,使用系數(shù)為1.62。按傳動(dòng)比i=92.42計(jì)算,大傘齒輪轉(zhuǎn)矩為10441N.n,可以滿足使用要求。
(2)減速器的安裝:減速器安裝的理想位置是2臺(tái)減速器擺放在2個(gè)傘齒輪中間位置,這樣,2臺(tái)減速器底座和底腳螺栓受到大傘齒輪的反作用力,方向向下,底座和底腳螺栓受力較好,但是現(xiàn)場(chǎng)位置不夠。因此,將2臺(tái)減速器擺放在2個(gè)傘齒輪的外側(cè),減速器底座和底腳螺栓受到大傘齒輪的反作用力,方向向上。底座和底腳螺栓雖然沒(méi)有受壓狀態(tài)好,但也可以正常運(yùn)行。要想減速器受壓,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)滿足安裝,可以將左右螺旋調(diào)換位置,但從返砂效果看,分級(jí)機(jī)兩側(cè)槽壁上堆積的礦砂較多,沒(méi)目前效果好。經(jīng)比較,決定將2臺(tái)減速器擺放在2個(gè)傘齒輪的外側(cè)。遂利用9號(hào)球磨機(jī)更換襯板時(shí)對(duì)其分級(jí)機(jī)進(jìn)行了改造,改造后的分級(jí)機(jī)傳動(dòng)形式如圖2所示。
5、改造效果
傳動(dòng)部改造完成后,2臺(tái)減速器空載和負(fù)載運(yùn)行平穩(wěn),溫度最高為36℃,屬于正常范圍。連續(xù)運(yùn)行4個(gè)月無(wú)異常情況發(fā)生。
改造前,該球磨機(jī)3個(gè)月的平均故障率為0.13%,9臺(tái)球磨機(jī)3個(gè)月的平均故障率為0.44%,改造后該球磨機(jī)運(yùn)行故障率為零。目前,已經(jīng)成功推廣應(yīng)用。
6、結(jié)語(yǔ)
由于選用了更大的傳動(dòng)比以及電動(dòng)機(jī)和減速器一體化技術(shù),新傳動(dòng)裝置結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間少,安裝找正簡(jiǎn)便,運(yùn)行可靠,維護(hù)量少,傳動(dòng)效率高,達(dá)到了改造的預(yù)期目的。